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廣西北海果香園果汁公司罐裝機(jī)系統(tǒng)改造

一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介
       北海市果香圓果汁有限公司是位于中國(guó)熱帶果汁、果漿生產(chǎn)先進(jìn)行列的公司,是全國(guó)最大的菠蘿和芒果濃縮果汁生產(chǎn)企業(yè)和出口商。其生產(chǎn)的濃縮果汁80%以上是采用進(jìn)口無(wú)菌灌裝機(jī)自動(dòng)灌裝。由于業(yè)務(wù)的需要,盛裝果汁的容器為無(wú)菌透明袋,主要規(guī)格為20Kg、80Kg、260Kg等幾個(gè)規(guī)格。
      由于該進(jìn)口無(wú)菌灌裝機(jī)本身并無(wú)計(jì)量系統(tǒng),所以灌裝的啟動(dòng)/停止過(guò)程全憑操作人員自己控制,灌裝效率低下、整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)重依賴操作人員經(jīng)驗(yàn)。而且灌裝出來(lái)的果汁量極不穩(wěn)定,給公司造成聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)上的損失。
       現(xiàn)需要通過(guò)自動(dòng)化手段對(duì)整個(gè)生產(chǎn)工藝進(jìn)行改造改造,提高灌裝效率和精度,并且添加人機(jī)接口,使整個(gè)灌裝過(guò)程流程化和可視化,擺脫依賴操作人員經(jīng)驗(yàn)的狀況。
       該系統(tǒng)經(jīng)過(guò)自動(dòng)化改造后的目標(biāo)為將人工手動(dòng)控制氣動(dòng)閥門啟停改為自動(dòng)化計(jì)量控制。操作人員在文本顯示器上設(shè)定目標(biāo)重量,并啟動(dòng)罐裝程序,開(kāi)始罐裝作業(yè),當(dāng)灌內(nèi)重量達(dá)到設(shè)定值后,控制器關(guān)閉氣動(dòng)閥,結(jié)束罐裝程序。并且精度需要控制在100g以內(nèi)。
  
二、系統(tǒng)分析
該項(xiàng)目改造目標(biāo)為改進(jìn)控制系統(tǒng),使之達(dá)到工藝需求的控制精度
精度:灌裝誤差控制在+/-1%之內(nèi)。
      計(jì)量共有兩種選擇,分別為流量(流量計(jì))和重量(質(zhì)量流量計(jì)、稱重計(jì))。重量=累積流量*密度。灌裝果汁的種類比較多,各種果汁的密度值略有偏差,而且密度與環(huán)境溫度,果汁濃度都有關(guān)系,所以采用流量計(jì)進(jìn)行計(jì)量是無(wú)法滿足精度需求的。
分析:若罐裝采用質(zhì)量流量計(jì)計(jì)量。
       采用質(zhì)量流量計(jì)測(cè)得為質(zhì)量瞬時(shí)信號(hào),即公斤/秒(Kg/s),只有通過(guò)積算的方式才能得到總共流過(guò)的總質(zhì)量。V總=△T×L1+△T×L2+….+△T×Ln ,△T為采樣時(shí)間,一般為1秒。則采樣結(jié)果如下所示:
 


圖(一)
      可見(jiàn),采樣計(jì)算所得到的(質(zhì)量)流量值(小長(zhǎng)方形中的面積和),與實(shí)際體積(曲線以下的體積)之間存在著一定的誤差,采樣時(shí)間越長(zhǎng),該誤差越大。
      而且由于質(zhì)量流量計(jì)的安裝方式和測(cè)量原理,其受管道內(nèi)阻力的影響較大,流體介質(zhì)在管道內(nèi)的流量是不均勻的,其中心的流量最大,越往外壁,其流量越小,與外壁接觸的流體層其流量幾乎為零。這樣注定用普通流量計(jì)無(wú)法用到需要精確計(jì)量的場(chǎng)合。
采用稱重傳感器作為稱量手段,就可以避免上述的問(wèn)題,其與果汁的種類、濃度無(wú)關(guān)。

三、改造過(guò)程
      通過(guò)以上分析可知,需要對(duì)控制工藝進(jìn)行改進(jìn),由于標(biāo)定物理量為重量,故改造方案直接采用重量傳感器。并且為了避免模擬量輸出的共模干擾和漂移,現(xiàn)采用精度更高的串口協(xié)議來(lái)讀取重量值。因?yàn)榇趨f(xié)議不容易受到線路上的信號(hào)干擾和模塊內(nèi)步信號(hào)的擾動(dòng),穩(wěn)定性更好,精確度更高。PLC采用RS485對(duì)稱重變送器串口進(jìn)行讀取。稱重傳感器采用懸臂梁式,懸臂梁式傳感器一端固定,另一端拖住容器,安裝方便,適合于該罐裝系統(tǒng)。這樣控制精度可以控制在100克之內(nèi)。
       由于考慮到PLC既要與重量傳感器進(jìn)行通訊,又要連接文本顯示器。保持原有的FX2N控制器,并加裝RS485BD通訊面板。
整個(gè)系統(tǒng)簡(jiǎn)圖如下:圖(二)

 


圖(二)
      罐裝工藝原理為:人工將無(wú)菌袋放進(jìn)罐裝頭,罐裝室內(nèi)置卡爪抓住袋頸,自動(dòng)啟蓋,由氣缸控制的罐裝閥下降填充無(wú)菌袋口,介質(zhì)從高位灌經(jīng)灌裝閥流入無(wú)菌袋內(nèi),人工啟動(dòng)升級(jí)氣缸,升降氣缸在罐裝過(guò)程中慢慢上升,以防拉破無(wú)菌袋。如罐裝速度慢時(shí),可設(shè)置氮?dú)饧訅?。加快罐裝速度。
其中有兩點(diǎn)需要強(qiáng)調(diào)和說(shuō)明:
一)由于罐裝完畢后,需要借助于底部的輥筒將其移走,故重量傳感器只能安裝于輥筒之下,并且為了防止輥筒底板的積水造成稱量的誤差,要將輥筒底板拆下。考慮到鋼筒和輥筒的重量,所以重量傳感器最大量程不得小于350KG。
二)由于閥門全開(kāi)時(shí),流量較大,會(huì)有一定的沖擊。如果此時(shí)稱量,有可能會(huì)造成誤差。所以稱重變送器要采用具有防過(guò)沖功能的控制器。

      實(shí)際灌裝中,由于管徑較大,270KG的液體介質(zhì)一般在3分鐘內(nèi)罐裝完畢,則每秒平均流量為1.5KG,考慮到延時(shí)等因素,如果單單采用程序提前量的方法進(jìn)行關(guān)閉控制,無(wú)法達(dá)到精確灌裝的目的,所以我們采用以下的解決方案:當(dāng)開(kāi)始罐裝時(shí),閥門為最大開(kāi)度,當(dāng)稱量重量距目標(biāo)重量還有20%-15%時(shí),啟動(dòng)脈沖灌裝程序,系統(tǒng)由連續(xù)灌裝自動(dòng)切換到斷續(xù)灌裝狀態(tài)。采用此種方法確保了實(shí)際灌裝量與設(shè)定灌裝量之間的誤差處于可接受的范圍之內(nèi)。

四、總結(jié)
       通過(guò)工程實(shí)施前的仔細(xì)分析,我們選擇了正確的方式對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了改造。在隨后的生產(chǎn)中,該系統(tǒng)的精確度完全滿足客戶要求,而且界面友好,操作方便,無(wú)論是熟練的操作人員還是新上手的操作人員,只要遵循正確的操作步驟,都能完美的完成灌裝操作。該系統(tǒng)解決了一直困擾客戶的難題,贏得了客戶的一致好評(píng)。

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