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臺達PLC和HMI以及變頻器在白酒常壓包裝自動控制系統(tǒng)中的應用

【摘要】
  本文詳細介紹白酒自動包裝生產(chǎn)的工藝與控制過程;給出了以臺達PLC和人機界面以及變頻器的控制系統(tǒng)電路和具體程序流程;
  
  一:控制系統(tǒng)工藝描述:
  
    1.隨著白酒產(chǎn)量的不斷加大,原來的手動包裝越來越不適應高速和多品種的白酒包裝要求;客戶提出需要自動調(diào)節(jié)生產(chǎn)線速度,在下游包裝速度加快,或上游灌酒速度加快時自動變化生產(chǎn)線中關(guān)鍵工序壓蓋機的速度,從而使得系統(tǒng)平衡,不會出現(xiàn)在流水線中酒瓶堵瓶或空瓶的現(xiàn)象;
  
    2.包裝生產(chǎn)線一般包括:自動洗瓶,自動灌酒,自動壓蓋和封蓋,自動貼標,自動分檢,自動裝箱;在整個系統(tǒng)中,自動壓蓋處于中間環(huán)節(jié),其速度對于整個系統(tǒng)流暢影響最大,我們選擇此環(huán)節(jié)進行控制,并且可以根據(jù)需要稍微改動,即可獨立應用于其它環(huán)節(jié)!
  
  二:根據(jù)客戶要求的工藝,設計的控制程序如下
  

  

  

  

  
  三:系統(tǒng)組件選擇:
  1.PLC 采用臺達DVP32ES00R;
  2.人機界面采用PWS1711CTN;
  3.變頻器采用VFD015A21A
  4.傳感器采用OMRON光電漫反射傳感器,并且四只并聯(lián),以防止圓形酒瓶相臨處得不到正確信號!如下圖:
  

  

  
  四:電路圖如下:
  

  

    電路采用PLC以RS485通訊控制變頻器的工作頻率,而啟停指令采用端子控制,這樣可以提高通訊速度,保證控制的連續(xù)性;
  變頻器參數(shù):
  

  

  
  五:系統(tǒng)安裝控制柜結(jié)構(gòu):
  如下圖:
  

  

    為進一步縮小體積,系統(tǒng)全部安裝于一個控制箱,并嵌入生產(chǎn)線內(nèi)部!
  
  六:程序編寫:
  1.人機界面部分:
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  以上為主要界面;
  
  2. PLC程序:
  
  

  

    采用在M1123中增加地址的通訊方式可以大大提高通訊速度和可靠性!
  
  七:安裝調(diào)試和應用效果:
  1.調(diào)試應注意抗干擾處理,盡可能采用屏蔽線連接現(xiàn)場的傳感器;
  2.傳感器如太靈敏,可以在端口并聯(lián)10-100UF電容;
  3.目前此系統(tǒng)已經(jīng)工作兩月,客戶反映造作靈活,穩(wěn)定性很好;完全達到了控制目的!
 

 

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本文標簽:臺達PLC和HMI以及變頻器在白酒常壓包裝自動控制系統(tǒng)中的應用
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