產(chǎn)品詳情
印染廠泥漿脫水機——優(yōu)點:(1)效率高:離心機在進行污泥脫水時是一個24小時連續(xù)、封閉、自動地 運行機器。(2)勞動強度低:機械化程度高。(3)工作環(huán)境清潔:離心機占用空間小,配套設(shè)備簡單,整個工作流程是全封閉的,不會對車間造成污染,便于管理。麗水市瑞特環(huán)??萍加邢薰? 鄭經(jīng)理:18805888841 QQ:4164088797、控制系統(tǒng):是否為自動化編程控制,目前國內(nèi)外設(shè)備廠商已基本實現(xiàn)了該設(shè)備的全自動化控制。

1.6.濃縮脫水一體機的特點 將濃縮與脫水的二步污泥處理工藝流程合并為濃縮脫水一步流程,對離心機來說,進料的污泥的情況就發(fā)生了比較大的變化。離心機僅作為脫水機,進料污泥的濃度一般在2~6%Wt左右;而作為濃縮脫水機,進料污泥的濃度只有0.6~1.2%Wt左右了。這就需要離心機有比較大的沉降能力。同時,污泥濃度低,經(jīng)離心機分離出來的固相物也就相對減少,排渣含水率就會相對高。對此,在離心機的結(jié)構(gòu)設(shè)計與控制方面采取以下措施。 · 增加BD板結(jié)構(gòu)卸料沉降臥螺離心機的適用范圍1.6.1.轉(zhuǎn)鼓采用大長徑比結(jié)構(gòu)。長徑比L/D=4.27,加長了沉降區(qū),提高了分離效果與處理能力。1.6.2.采用大錐角加緩沖板的先進技術(shù)增加沉降能力 轉(zhuǎn)鼓錐段采用大錐角,加長了轉(zhuǎn)鼓直段的長度約12%,就提高了離心機的沉降能力12%。增加緩沖板,使離心機能在超液池深度的狀況下工作,增加沉降能力15%。綜合這兩項,離心機的沉降能力就會提高28.8%。 造紙廠污泥脫水機1.6.3.采用大錐角加緩沖板的先進技術(shù)降低排渣含水率 采用大錐角,沉渣在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)受到更大的擠壓,含水會更低。緩沖板的存在,會對沉渣進一步壓縮,沉渣的含水率會進一步降低。 1.6.4.在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)表面按周向等分地裝焊厚度適當(dāng)?shù)慕顥l,筋條的存在使得在轉(zhuǎn)鼓與螺旋間的物料不會沿轉(zhuǎn)鼓周向滑動。提高螺旋輸送器的推料效率●差速控制:通過變頻及PLC控制,從而滿足不同物料、不同工況對螺旋與轉(zhuǎn)鼓間差速的控制要求。.螺旋輸送器采用垂直于軸線的推進葉片。采用垂直于軸線的推進葉片會使螺旋輸送能力適當(dāng)?shù)叵陆?,但同時會提高螺旋對沉渣的擠壓力,有利于沉渣脫水。這消除了離心機作為濃縮脫水一體機的負(fù)面效應(yīng)。

1.6.6. 在葉片上離液池液面五分之一的液池深度處,加工出如圖所示的鏤空圓孔,使得部分清液可以通過該孔直接穿越螺旋葉片沿轉(zhuǎn)鼓軸向流動,使流動速度降低到原來的三分之一,這樣就減少了液體流動對固相沉降的擾動效應(yīng),提高了離心機的沉降能力,而低于液池深度五分之四的固相,由于流體的流速降低就更容易沉降,在螺旋推料器作用下被輸送到轉(zhuǎn)鼓出渣口排出,使固相的回收率提高,離心機沉降處理能力上升。鏤空式螺旋葉片設(shè)計使得固液分離的方向正好相反,大大地減少了對固體層的擾動。實際運行測試表明:在保證污泥回收率的前提下,相對提高出泥的干度1%左右;在保證出泥干度的情況下提高了污泥的回收率。